加熱爐為圓筒形輻射對(duì)流型立管立式加熱爐,對(duì)流頂設(shè)置板式空氣預(yù)熱器,空氣側(cè)采用引風(fēng)機(jī)方案,煙氣則通過對(duì)流頂置煙囪自然通風(fēng)排煙。2009年3月20日中原油田技術(shù)監(jiān)測(cè)中心對(duì)兩臺(tái)加熱爐進(jìn)行了標(biāo)定,標(biāo)定數(shù)據(jù)與集團(tuán)公司技術(shù)指標(biāo)對(duì)比見表I。
兩臺(tái)加熱爐熱效率基本滿足股份公司加熱爐要求指標(biāo),但是煙氣氧含量、排煙溫度及爐體外壁溫度不能滿足股份公司達(dá)標(biāo)值;所有運(yùn)行參數(shù)與股份公司樣板爐指標(biāo)相差較大;同時(shí),加熱爐自動(dòng)控制程度低,平穩(wěn)操作難度大。
存在的問題:
空氣預(yù)熱器超負(fù)荷
兩臺(tái)加熱爐頂置的板式空氣預(yù)熱器換熱效果差,且容易堵塞和腐蝕,造成排煙溫度高。由于加熱爐排煙溫度是衡量加熱爐熱效率*直接的參數(shù),排煙溫度每降低一度,加熱爐熱效率將提高0.05%,2009年4月兩臺(tái)加熱爐的排煙溫度在180℃左右,煙氣熱量回收效果差,導(dǎo)致熱損失增大,降低了加熱爐的熱效率。
爐體漏風(fēng)
兩臺(tái)加熱爐所有的看火門、防爆門及對(duì)流室彎頭箱均有不同程度損壞,密封效果差,漏風(fēng)。直接導(dǎo)致加熱爐煙氣氧含量高,空氣過剩,造成熱損失嚴(yán)重,致使加熱爐熱效率低。表2為2009年4月日至4月12日,每日10:00的煙氣氧含量。
爐體襯里損壞
兩臺(tái)加熱爐的煙囪擋板采用手動(dòng)控制,結(jié)構(gòu)檢查維修不方便,使用時(shí)間長(zhǎng),自動(dòng)控制不精確,調(diào)節(jié)不靈活。不能及時(shí)調(diào)節(jié)爐膛負(fù)壓,使煙氣氧含量高,排煙溫度高,熱損失大,影響加熱爐熱效率。
改造方案:
根據(jù)原油加工量的需要,同時(shí)考慮到目前國(guó)家對(duì)煉油裝置能耗的要求,本次加熱爐節(jié)能改造目標(biāo):加熱爐排煙溫度,140℃;煙氣氧含量,3%;排煙熱損失,5%;爐體外壁散熱損失,2%;爐體外壁溫度〔65℃;加熱爐綜合熱效率〕92%。
空氣預(yù)熱器改造
①在其中一臺(tái)加熱爐的煙囪上增加冷煙氣人口,用于排放經(jīng)空氣預(yù)熱器換熱后的冷煙氣;更換兩臺(tái)加熱爐兩個(gè)煙囪上煙氣調(diào)節(jié)擋板,用以在預(yù)熱器切除,自然通風(fēng)狀態(tài)時(shí)分別調(diào)節(jié)加熱爐爐頂負(fù)壓。②拆除兩臺(tái)常壓爐對(duì)流室頂部布置的兩個(gè)板式空氣預(yù)熱器,并拆除原豎直熱風(fēng)道。③原預(yù)熱器位置處增加兩個(gè)天圓地方連接煙道,天圓地方連接煙道與煙囪底部之間新增兩套煙氣密封擋板(兩位就地手動(dòng)+聯(lián)鎖自動(dòng)),通過該擋板的開關(guān)切換加熱爐的強(qiáng)制通風(fēng)和自然通風(fēng)狀態(tài)。④在新增的兩個(gè)天圓地方上煙道增加兩個(gè)熱煙氣出口煙道,并在其上增加兩套煙氣密封調(diào)節(jié)擋板(兩位就地手動(dòng)+遠(yuǎn)程手操),用于在強(qiáng)制通風(fēng)狀態(tài)下調(diào)節(jié)兩臺(tái)加熱爐的爐頂負(fù)壓;新增聯(lián)合熱煙道,將二臺(tái)加熱爐的煙氣匯集進(jìn)人落地布置的空氣預(yù)熱器。⑤新增落地布置組合式空氣預(yù)熱器i套,空氣預(yù)熱器采用擾流子+熱管+低溫保護(hù)措施的復(fù)合空氣預(yù)熱器。根據(jù)煙氣溫度變化有效地提高空氣預(yù)熱器的使用效果,回收熱量。⑥新增冷煙道,冷煙道上安裝煙氣密封擋板i套(就地手動(dòng));冷煙道將空氣預(yù)熱器出口煙氣排人現(xiàn)有的一個(gè)對(duì)流頂煙囪中。⑦增加余熱回收系統(tǒng)空氣密封調(diào)節(jié)擋板2套,空氣側(cè)擋板采用氣動(dòng)+手動(dòng)形式。⑧新增煙氣側(cè)引風(fēng)機(jī)、空氣側(cè)鼓風(fēng)機(jī)各1套,同時(shí)增加相應(yīng)的非金屬補(bǔ)償器4套。⑨原爐底熱風(fēng)道利舊,新增部分連接熱風(fēng)道,熱風(fēng)道安裝4套自動(dòng)快開風(fēng)門,快開風(fēng)門采用氣動(dòng)一手動(dòng)形式,當(dāng)鼓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)快開風(fēng)門將瞬時(shí)打開,保證加熱爐安全運(yùn)行,不發(fā)生回火等安全事故。圖1為改造后使用的自動(dòng)快開風(fēng)門。
看火門、防爆門及彎頭箱改造
更換為新型的全密封看火門、防爆門。圖2為實(shí)施后使用的全密封看火門。新增彎頭箱全密封襯里,減少漏風(fēng),提高爐體整體密封性。
絕熱襯里改造
對(duì)兩臺(tái)加熱爐輻射室襯里進(jìn)行全部更新,采用改性輕質(zhì)澆注料與致密型陶纖噴涂復(fù)合襯里;新增對(duì)流室、煙囪及冷、熱煙道采用改性輕質(zhì)澆注料襯里,減少了爐體外壁的熱損失。
自控部分改造
①落地余熱回收系統(tǒng)上增加相應(yīng)的熱電偶和測(cè)壓管,并將信號(hào)送人裝置DCS系統(tǒng)。在DCS系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控,實(shí)現(xiàn)風(fēng)量及加熱爐爐頂負(fù)壓的調(diào)節(jié);并增加鼓引風(fēng)機(jī)的聯(lián)鎖報(bào)警系統(tǒng)。②燃燒器上安裝8套火焰檢測(cè)及DCS報(bào)警器。③增加CO檢測(cè)儀,并將信號(hào)送人裝置DCS系統(tǒng)內(nèi)顯示。④根據(jù)新增vo信號(hào)類型和數(shù)量增加相應(yīng)卡件和安全柵。