在能源日益緊張的今天,做好節(jié)能減排工作十分重要。芳烴裝置是石油化工裝置中的能耗大戶,而加熱爐在該裝置能耗中所占比重*大。文章分析了加熱爐在該裝置能耗中所處的地位,探討了芳烴裝置加熱爐節(jié)能減排的5種途徑和實(shí)施對(duì)策,總結(jié)了裝置大檢修時(shí)加熱爐的改造過程及改造效果。
中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽分公司芳烴聯(lián)合裝置由芳烴抽提裝置和二甲苯裝置兩大部分組成。二甲苯裝置采用美國(guó)環(huán)球油品公司(UOP)的專利技術(shù),主要產(chǎn)品為苯和對(duì)二甲苯(PX),加熱爐是芳烴聯(lián)合裝置中的主體設(shè)備之一,是裝置的心臟,同時(shí)也是裝置的主要耗能大戶,尤其是設(shè)計(jì)熱負(fù)荷為76.65 Mw的油氣混燒型二甲苯再沸爐能耗約占芳烴裝置能耗的60%。提高該爐的熱效率,減少燃料消耗,對(duì)降低裝置能耗提高企業(yè)效益具有十分重要的意義。
2008年芳烴裝置利用大檢修機(jī)會(huì),對(duì)加熱爐進(jìn)行了節(jié)能改造。通過對(duì)影響加熱爐高效運(yùn)行的空氣預(yù)熱器等多種因素進(jìn)行改造和控制,加熱爐系統(tǒng)*終排煙溫度由原來的246℃降低到117℃,熱效率達(dá)到92.01%,較改造前提高了4.79%。