摘要 通過對催化裂化裝置輔助燃燒爐點火失敗的原因分析,發(fā)現(xiàn)點火器設計上不合理之處,并提出改進方案。實踐表明,改造方案切實可行。
關鍵詞 催化裂化 輔助燃燒爐 點火器 改造
1前言
滄州分公司50萬噸/年催化裂化裝置輔助燃燒爐使用過程中發(fā)現(xiàn)其點火成功率非常低,每次裝置開工時,都要讓有經(jīng)驗的操作人員重復十幾次,甚至數(shù)十次才能點火成功。而輔助燃燒爐在裝置開工過程中占有重要地位,只有點燃輔助燃燒爐,才能進行兩器升溫及開工的后續(xù)工作。針對這種情況,在詳細分析點火過程及點火失敗原因后,對點火方式進行大膽改進,取得了較好效果。
輔助燃燒爐設計采用圖1所示型式,可單獨燒瓦斯或輕柴油,或同時燃燒兩種燃料。
圖1 輔助燃燒室簡圖
2 原因分析
輔助燃燒爐點火原理是:首先在點火器導管內充滿空氣,之后引瓦斯進入導管,瓦斯與導管內空氣混合,在點火電嘴處的電火花作用下,瓦斯和空氣混合物被點燃。火焰在導管內傳播,并在導管出口處形成穩(wěn)定火焰。從原理上看,此種點火方式比較簡便易行,但在實際操作中,受各種因素的制約,使用效果并不是很好。
輔助燃燒爐點火器的結構見圖2
圖2 點火器結構簡圖
2.1輔助燃燒爐點火步驟是:
2.1.1打開一次風吹掃爐膛3-5分鐘,然后關小至1~2扣,開
點火空氣閥門放空,使瓦斯導管內充滿空氣后,關閉點火空氣閥門。
2.1.2點火時,一人先按打火器按鈕,觀察是否產生電火花,待電打火器打火后,另一人同時打開瓦斯閥門,瓦斯燃燒后,關閉電打火。
2.1.3如果火未點著,立即關閉電打火器和瓦斯閥門,開一次風閥,吹掃爐膛3~5分鐘。再重復上述步驟直至點燃為止。
2.2 從點火器結構和點火方式方面分析,影響點火成功的原因有以下幾方面:
2.2.1點火變壓器或高壓電纜斷路或損壞,沒有高壓輸出。
2.2.1點火電極損壞,不能產生電火花。
2.2.3瓦斯壓力不穩(wěn)或瓦斯帶水。
2.2.4一次風量太大,將火焰吹滅。
2.2.5點火槍氣路不暢通。
2.2.6點火時機把握不準,電火花發(fā)生于空氣環(huán)境或純瓦斯環(huán)境。
2.2.7點火瓦斯無法和空氣充分混合,瓦斯缺氧無法維持燃燒。
2.2.8電火花點燃瓦斯后,火焰在傳播過程中熄滅。
其中前5項原因可以在開工準備階段排除,既使點火過程中發(fā)生,也可以很快將問題解決。在排除了前5項可能因素后,焦點集中在了6、7、8三項。
點火前,開空氣放空閥,將導管內部瓦斯吹掃干凈后,關閉放空閥,此時導管內全部是空氣。開瓦斯閥后,瓦斯進入導管,由于導管管徑較小,內徑僅有15mm,瓦斯不易擴散,在狹小管路空間內與空氣一邊進行部分混合,一邊將空氣趕入爐膛。
為便于分析,假設瓦斯在導管內呈活塞流狀態(tài)運動,瓦斯和空氣混合物中瓦斯超過一定濃度時,混合物因缺氧無法燃燒,此時的瓦斯和空氣混合物視為純瓦斯;瓦斯?jié)舛鹊陀邳c火濃度時,瓦斯和空氣的混合物視為空氣。純瓦斯和純空氣均不能被點燃。
這樣就可以把瓦斯在導管內運動狀態(tài)分為三個階段:混合階段、點火階段、火焰?zhèn)鞑ルA段。A-B階段瓦斯和空氣進行混合,B-C階段電火花將瓦斯空氣混合物點燃后,進入C-D之間的火焰?zhèn)鞑ルA段,混合物在管路運動中燃燒,并產生CO2,而CO2有使燃燒熄滅的趨勢,隨后進入爐膛,整個過程如圖3所示。
圖3 導管內瓦斯運動過程
有關資料表明,管道直徑對火焰?zhèn)鞑ニ俣扔忻黠@影響,傳播速度隨管道直徑減少而減慢,當管徑小到某種程度時,火焰在管路中不能燃燒。下面數(shù)據(jù)可以提供參考,見表1。
表1 可燃氣體火焰在25.4mm管道中的燃燒速度
氣體名稱 含量/(%) *大火焰?zhèn)鞑ニ俣?(m/s)
甲烷 9.8 0.67
乙烷 6.5 0.85
丙烷 4.6 0.82
丁烷 3.6 0.82
上表是火焰在管道中傳播速度的上限,為設計者提供的依據(jù)。本點火器火焰?zhèn)鞑ゾ嚯x為1.7m,按混合氣中火焰?zhèn)鞑ニ俣?快的乙烷的傳播速度粗略計算,火焰在長1.7m 管徑為25.4mm的導管內完成傳播過程,至少需要2秒鐘,何況本燃燒器瓦斯導管內徑僅為15 mm,由此推斷,本燃燒器火焰?zhèn)鞑ミ^程遠遠超過2秒鐘。
在火焰?zhèn)鞑ミ^程中存在種種變化。點火瞬間,火焰在導管內傳播存在如下可能:
如果瓦斯閥前壓力高和瓦斯閥門開的太快,瓦斯在導管內流動速度快,經(jīng)過A-B階段時間極短,瓦斯和空氣混合程度很小,形不成可燃氣體,就過了B-C點火階段,點火自然不能成功。如果瓦斯閥前壓力低或閥門開啟慢,瓦斯在導管內流動速度慢,A-B階段形成的可燃氣體被電火花點燃后,通過C-D火焰?zhèn)鬏旊A段的時間較長,可燃氣體充分燃燒完畢后熄滅或者在燃燒產生的CO2作用下熄滅,二者均能造成點火失敗,如圖4所示。只有在火焰順利通過C-D傳播階段,進入爐膛,導管內混合氣后面的瓦斯才有機會和大量空氣混合,進而維持火焰燃燒。
火焰鋒
瓦斯 混合氣 燃燒生產物 空氣
圖4 火焰?zhèn)鞑ナ疽鈭D
由此可以看出,點火器點火成功的條件是:既要使瓦斯和空氣有形成足夠可燃氣體的時間,又要保證火焰在傳播過程中不熄滅。而這僅靠手動控制閥門開度是不容易實現(xiàn)的。
此種型式點火器結構上決定了點火條件很苛刻,致使點火成功率低。因此,有必要對點火器結構進行改造。
3 改造方案
設想如果能將點火電嘴移至瓦斯導管尾部,去掉火焰?zhèn)鞑ルA段,排除了火焰在傳播階段熄滅的可能,同時導管出口有大量的空氣和瓦斯混合,產生可燃氣體比在導管內狹小空間內產生的可燃氣體多,有利于點火成功。由于點火電嘴已經(jīng)固定,必須從其它方面想辦法。增加一個機構,使之能夠在點火器瓦斯導管出口附近產生電火花,依靠電火花把導管出口的瓦斯點燃。如果能成功,將是非常好的解決辦法。
4 方案實施
采用新型點火槍,該點火槍足夠長,能夠從燃燒爐筒體外插入爐膛內瓦斯噴嘴處。點火槍設計外有套管,內用磁環(huán)絕緣,經(jīng)過變壓器調壓的電源被導入點火槍的點火電極處,在那里形成高壓,通過高壓放電產生電火花。通過調整點火槍的插入位置,就可以在瓦斯導管出口附近產生電火花。
為了安裝點火槍,裝置檢修時,在燃燒爐筒體和擋風罩上開孔,增設點火槍導管,見圖1。安裝點火槍時測定點火槍的伸入距離,使點火電極處于瓦斯進入爐膛的出口處,在點火槍上作出標記后,取出點火槍。為便于點火槍安裝和拆卸,在點火槍導管閥門后增設填料密封機構。需要點火時,將點火槍插入填料盒后面的導管后,適當壓緊填料盒盤根。開點火槍導管閥門,根據(jù)事先做的標記,將點火槍插入爐膛合適位置后按步驟點火,如圖5所示。為防止火焰燒損點火槍,點火成功后,需將點火槍取出。有了增設的填料密封機構,可以很方便的取出點火槍。
圖5 點火槍安裝簡圖
5 改造效果
經(jīng)過改造的點火裝置投用后,點火成功率近乎100%。由于輔助燃燒爐點火一次成功,避免了在點火過程中浪費寶貴的時間和精力,為裝置開工的后續(xù)工作創(chuàng)造了條件,明顯縮短了催化裂化裝置開工時間。
6 存在問題
本次改造的缺陷是,由于點火槍伸入爐膛,為防止燒損,點火成功后,需要將點火槍從爐膛內取出。
參考文獻
1 石油化工安全技術.中國石化出版社
2 流化催化裂化.中國石化出版社
作者簡介:
袁文忠,工程師,1991年畢業(yè)于撫順石油學院化工機械專業(yè),一直從事石油化工設備技術管理工作。